研磨廢水處理及回用設計案例
作者: glhb
來源: 未知
發布時間:2022-03-14 16:23
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清遠某器械有限公司在生產過程中排放一定的量研磨清洗廢水,其中每臺機器廢水排放量約為0.2m3/h,共有10臺研磨機,則排放量為2m3/h,研磨清洗機器運行時間為每天10h,設計廢水回用設備按20m3/d設計。研磨清洗廢水主要污染物為CODcr、BOD5、SS、油類等。這些廢水若不經過設備深層處理直接回用,將對產品造成一定程度的損壞。
設計方案
我公司受建設單位的委托,綜合廢水處理的效果、運行管理、經濟等因素,進行方案設計,編制完成本設計方案,供各方參考。
設計處理水量
根據建設單位提供的資料,排放的清洗廢水約2m3/h,運行時間:10h/d,總廢水量是20m3/d,設計時處理量按:20m3/d。
工藝流程的選定
根據該公司在生產過程排放的廢水的特性,主要污染因子為清洗劑、表面活性劑,CODcr成分高。本方案擬采用混凝+沉淀+厭氧池+MBR處理工藝。達標回用本工藝核心單元技術為MBR 膜生物反應器技術。
污水主要污物為有機物、懸浮物、氨氮和細菌,不含有毒物質,可生化性較好,對這種性質的污水,通常采用生物處理方案最為經濟可靠。
目前,主要的生物處理方法有活性污泥法和生物膜法兩大類。傳統的活性污泥法和生物膜法,都采用重力沉淀實現微生物和水的最終分離。由于微生物的沉降性受外界因素影響較大,不易控制,處理效果極易受到影響。
工藝流程說明
原水經過收集池沉淀后,污泥從污泥管道進入板框壓濾機進行壓濾,污水再回流至收集池。收集池出水后提升泵提升至調節池進入調節池,調節池具有調節進水水質和水量的作用,使后續單元進水水量和水質能盡可能均勻穩定。調節池中設置曝氣系統,防止懸浮物過度沉積。
經過調節池后污水依次流經初級沉淀池、MBR 膜生物反應池。將污水中剩余有機污染物徹底分解為二氧化碳和水,氨氮轉化為硝酸鹽、亞硝酸鹽,聚磷菌超量吸收磷,通過剩余污泥排放將磷從污水中去除。
經過MBR 生物反應單元后,污水中絕大部分污染物已經被去除,通過MBR 膜的過濾作用,將微生物和其它懸浮物完全截留,實現泥水分離。透過膜的清水由抽吸泵抽取達標排放。